中船澄西工作人员经咨询了解到,如果请国外机构加工,每个孔的加工费需要1.2万元左右,以每艘船8个孔计算,2艘船就要花费20万元,如果加上后续船,这一数额则会更大。该公司施工人员从5.3万吨散货船舵机拂螺栓孔拉刀铰孔技术中得到启发,充气橡胶护舷开始研究如何对3.55万吨自卸船导流管的大直径拂螺栓孔采用拉刀铰孔技术。然而5.3万吨散货船舵机拂螺栓孔直径只有64毫米左右,3.55万吨自卸船导流管的拂螺栓孔直径比前者大了一倍,这么大直径的舵系拂螺栓孔拉刀,连与中船澄西协作的拉刀生产厂家也从未生产过。
中船澄西施工人员不等不靠,根据图样要求,船舶下水气囊研究设计了拉刀图样和一套试验用工装,与拉刀生产厂家共同研制开发了直径为129毫米的系列铰孔拉刀,并在实船试验中大获成功。
该工艺的研究成功,解决了在船舶舵、轴系设备安装工程中大直径紧配螺栓孔的加工精度难以达标的问题。该工艺的应用保证了产品质量、精度,加快了施工速度,是经济效益十分显著的新工装、新工艺。
近日,中船澄西船舶修造有限公司在对3.55万吨自卸船舵杆与导流罩连接的拂螺栓孔进行铰孔时,船用气囊采用了创新的拉刀铰孔施工工艺。仅此一项工艺革新,就为企业节省资金20万元。经过实际测量,采用该工艺铰孔的拂螺栓孔孔径的椭圆度、锥度误差均不超过0.01毫米,表面粗糙度达Ra1.6微米,各项技术指标均符合要求,得到船东的高度赞誉。
据了解,在修、造船生产过程中,一般由人工使用铰刀对拂螺栓孔进行手动铰孔,费时费力。充气靠球当孔径大于30毫米以上时,用铰刀铰出的孔的质量就得不到保证,椭圆度、锥度、表面粗糙度、精度都很难达到图样要求。而中船澄西3.55万吨自卸船导流管与舵杆连接的紧配螺栓直径达129毫米,孔深达256毫米,其直径和深度目前在国内都属罕见。